淺談啤酒生產(chǎn)中降低空壓機用電單耗的分析研究論文
在啤酒的生產(chǎn)過程中,有很多的工藝需要使用壓縮空氣作為動力源,空氣經(jīng)過空壓機壓縮,再經(jīng)過干燥機干燥后輸送給糖化、發(fā)酵過濾、包裝、質(zhì)檢等工藝過程。因此前期的產(chǎn)氣和送氣過程也是生產(chǎn)中的重要環(huán)節(jié),產(chǎn)氣的主要設(shè)備是通過空壓機來完成。空壓機的主要工作原理是驅(qū)動機啟動后,經(jīng)三角膠帶,帶動壓縮機曲軸旋轉(zhuǎn),通過曲柄桿機構(gòu)轉(zhuǎn)化為活塞在氣缸內(nèi)作往復(fù)運動。當(dāng)活塞由蓋側(cè)向軸運動時,氣缸容積增大,缸內(nèi)壓力低于大氣壓力,外界空氣經(jīng)濾清器,吸氣閥進入氣缸;到達下止點后,活塞由軸側(cè)向蓋側(cè)運動,吸氣閥關(guān)閉,氣缸容積逐漸變小,缸內(nèi)空氣被壓縮,壓力升高,當(dāng)壓力達到一定值時,排氣閥被頂開,壓縮空氣經(jīng)管路進入儲氣罐內(nèi),如此壓縮機周而復(fù)始地工作,不斷地向儲氣罐內(nèi)輸送壓縮空氣,使罐內(nèi)壓力逐漸增大,從而獲得所需的壓縮空氣。
1 空壓機用電單耗高的原因分析
目前研究的生產(chǎn)線共有大小不同的四臺空壓機,壓縮空氣作為間接動力使用,而直接的生產(chǎn)反映就是電的消耗,并且空壓機的用電單耗受到產(chǎn)量的影響巨大,在淡旺季的比例甚至相差3 倍以上,空壓機的電原單位占全廠的用電比例也最高,因此降低空壓機的電原單位使用量及降低淡季空壓電耗是節(jié)省生產(chǎn)成本的入手點。通過對生產(chǎn)過程中使用壓縮空氣的各個環(huán)節(jié)分析研究發(fā)現(xiàn),造成空壓機電耗的主要原因如下:
(1)空壓機的運行分為加載運行和空載運行,空壓機的加載與空載運行是根據(jù)給定的壓力值來進行切換運行。當(dāng)壓力檢測裝置檢測到系統(tǒng)壓力低時,空壓機加載運行;壓力高時,空壓機空載運行。空載運行時仍繼續(xù)消耗大量的電能但不產(chǎn)生壓縮空氣,相當(dāng)于是一種無用功,空載運行的時間越長,空壓機的運行效率就越低。經(jīng)測定幾年的空壓機空載率高達29%,是相當(dāng)大的一種浪費。
(2)啤酒原汁在發(fā)酵和儲存的過程中需要控制在一定溫度內(nèi)。通過溫度的設(shè)定來控制冷媒氣動閥的開啟和關(guān)閉。由于使用的是氣動閥,因此必須要提供壓縮空氣以保證氣動閥的正常工作。但是在淡季不生產(chǎn)時,雖然其他設(shè)備已經(jīng)關(guān)閉不使用,這樣用氣量就很小,但是為了保證發(fā)酵罐的溫度控制,空壓機必須24 小時連續(xù)運轉(zhuǎn),這樣也造成了很大的浪費。
(3)啤酒生產(chǎn)的各個用氣單元對壓縮空氣中的相對濕度有很高的要求,需要經(jīng)過干燥機來進行再生處理。一般壓縮空氣在沒有經(jīng)過再生環(huán)節(jié)時的相對濕度高達80%,但是在經(jīng)過再生環(huán)節(jié)后其相對濕度可降低到3%左右,完全可以保證一些精密儀器對壓縮空氣中相對濕度的要求。由于在再生環(huán)節(jié)中需要通過排氣來將壓縮空氣中的水分排出,因此產(chǎn)生了再生排氣,過度的再生也導(dǎo)致了壓縮空氣的大量浪費,進而轉(zhuǎn)化為空壓機的運行浪費。
2 降低空壓機用電單耗的改進分析
通過對以上問題的分析及單位設(shè)備的使用分析,進而從以下幾方面對空壓機的.用電單耗進行改進:
(1)受公司設(shè)備固有條件的限制,目前公司是使用四臺大小不同的空壓機,其中兩臺37KW,產(chǎn)氣量6.0m3/min 和兩臺110kw,產(chǎn)氣量18.6m3/min 的,綜合加載和空載運行情況,平均每小時耗電接近90kwh。因此,通過現(xiàn)場統(tǒng)計各種生產(chǎn)情況下空壓系統(tǒng)的用氣量,制定新的合理的空壓機開機運行組合表,選擇最佳的空壓機運行組合,實現(xiàn)大、小空壓機卸加載自動化,在用氣量低的時候只啟動小空壓機,根據(jù)不同用氣量,達到最佳的運行效率。
(2)通過改變系統(tǒng)壓力檢測方法,用同一點測得的空壓系統(tǒng)壓力替代各臺空壓機的壓縮空氣出口壓力,控制各臺空壓機的啟動和加載,進而消除每臺空壓機各自檢測時的測定誤差,控制空壓機的啟動順序,減少了空載運行情況。
(3)在干燥機的出口處安裝了在線濕度儀,根據(jù)實際濕度控制壓縮空氣的再生。通過實際測試,改善后壓縮空氣的再生排氣量減少了,大大降低了壓縮空氣的浪費。
(4)經(jīng)現(xiàn)場測試發(fā)現(xiàn),麥糟塞滿水平管道需要10 秒,再送氣將麥糟排入糟罐需要7 秒。如果連續(xù)供氣會存在壓縮空氣浪費的現(xiàn)象,所以通過加裝時間繼電器和電磁閥,將排糟時的連續(xù)送氣改為間隙性送氣。測試結(jié)果發(fā)現(xiàn)生產(chǎn)不受影響,但是總用氣量卻大大下降。
3 改進前后對比分析
通過以上改進,公司的空壓機用電單耗明顯下降。在產(chǎn)氣單元,通過空壓機的合理組合及干燥機再生排氣量的合理控制,空壓機的電原單位由改善前的22.0kwh/kL 降低為改善后的20.0kwh/kL。在用氣單元,通過對糖化排糟的間歇性送氣等改進,空壓機的電原單位由改善前的的19.0kwh/kL 降低為改善后的13.1kwh/kL。在不更換設(shè)備、不影響生產(chǎn)的條件下,有效地降低了公司的空壓機用電單耗,節(jié)約了設(shè)備的維護與維修費用,為公司節(jié)省成本,提高公司效益起到積極作用。
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